外型尺寸 | 根據(jù)塔要求 |
品牌 | 萍鄉(xiāng)科隆 |
貨號(hào) | |
用途 | 應(yīng)用脫苯塔之中 |
材質(zhì) | 金屬材質(zhì) |
型號(hào) | 新型垂直篩板塔盤(pán) |
制造商 | 萍鄉(xiāng)科隆 |
密度 | g/cm3 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
廠商 | 萍鄉(xiāng)科隆 |
是否進(jìn)口 | 否 |
我公司(江西省萍鄉(xiāng)市科隆石化設(shè)備填料有限公司)客戶某石化公司烷基苯裝置升級(jí)改造時(shí)發(fā)現(xiàn)脫苯塔操作不穩(wěn),處理量無(wú)法提至設(shè)計(jì)值,主要表現(xiàn)在供熱量穩(wěn)定的情況下,塔底溫度突然快速下降,塔頂、塔底液位不穩(wěn),致使后續(xù)分餾塔一起波動(dòng),嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成跑料現(xiàn)象,造成裝置整體無(wú)法提量。
烷基化裝置介紹:烷基化裝置是將苯和含烯烴約10%的烷烯經(jīng)進(jìn)行烷基化反應(yīng)(烷基化反應(yīng)指向有機(jī)物 分子中的碳、氮、氧等原子中引入烷基 (-R)的反應(yīng),簡(jiǎn)稱烷基化。常用的烷基化劑有烯烴 、鹵代烷烴、硫酸烷酯和醇 等。烷基化是有機(jī)合成的重要反應(yīng)之一。例如苯 與鹵代烷烴反應(yīng),可在苯環(huán)上引入烷基),生成工業(yè)直鏈烷基苯的混合物,經(jīng)過(guò)脫苯、脫烷怪、烷基苯精制等過(guò)程,制取高品質(zhì)的工業(yè)直鏈烷基苯。脫苯塔是將未參與烷基化反應(yīng)的苯從塔頂分離,塔頂?shù)谋窖h(huán)返回反應(yīng)系統(tǒng),塔底的烷經(jīng)和烷基化物到后續(xù)分餾系統(tǒng)繼續(xù)分離。
客戶烷基化裝置原先使用的塔盤(pán)為條形浮閥塔盤(pán),但由于塔盤(pán)開(kāi)孔率不足會(huì)存在液泛現(xiàn)象,造成處理量無(wú)法提升,曾嘗試降低處理量,液泛現(xiàn)象有所緩解,但原達(dá)不到期望效果。后期對(duì)條形浮閥塔盤(pán)進(jìn)行了改造,在不改變塔徑的情況下進(jìn)行了穿孔,增加塔盤(pán)開(kāi)孔率,開(kāi)工后發(fā)現(xiàn)液泛現(xiàn)象有所緩解,但未 消除,證明塔盤(pán)開(kāi)孔率不足。
而此次應(yīng)用新型垂直噴射塔盤(pán)也是在不改變塔徑和塔高的條件下進(jìn)行改造,脫苯塔處理量明顯提高。
塔盤(pán)介紹
新型垂直噴射塔盤(pán)為梯形立體傳質(zhì)塔板,在塔板上開(kāi)有矩形孔,孔外邊焊接主要構(gòu)件梯形噴射罩,罩的兩端為梯形端板,罩的兩側(cè)為噴射板,板上有篩孔,罩頂安裝分離板。噴射板下部與塔板,上部與分離板都留有一定的間隙,上部間隙為氣相通道,下部間隙為液體通道,其中,設(shè)置分離板的作用:
①為氣液相交換提供更大接觸空間,
②強(qiáng)制氣液兩相分離,減少霧沫夾帶。
新型垂直噴射塔盤(pán)為氣液并流噴射型塔板,氣相自矩形孔進(jìn)入噴射罩,在板孔處縮頸而形成縮流,以增加氣相流速;液相自噴射板下部間隙進(jìn)入噴射罩內(nèi),與罩內(nèi)氣相充分的接觸,經(jīng)歷拉膜提升、破碎、碰頂返回、噴射、互噴、分離6個(gè)步驟,在矩形孔至分離板的立體空間中完成氣液傳質(zhì)。
新型垂直噴射塔盤(pán)突破了傳統(tǒng)塔板以板上液層為主要傳質(zhì)單元的束縛,將傳統(tǒng)平面型塔盤(pán)拓展為立體型塔盤(pán),將簡(jiǎn)單液層傳質(zhì)改為噴射分離傳質(zhì),有效的利用了塔板空間使,空間利用率提高到50% ~70%,主要特點(diǎn)有:1.傳質(zhì)效率高。從傳質(zhì)機(jī)理來(lái)看,普通板式塔的氣液接觸是在鼓泡狀態(tài)下進(jìn)行的,新型垂直篩板塔盤(pán)是在噴射狀態(tài)下進(jìn)行的,液相被分散成大量的小液滴,經(jīng)過(guò)兩層篩板液體二次破碎傳質(zhì),為氣液接觸提供了很大的表面積,從而具有很高的傳質(zhì)效率,比垂直篩板高出 25%以上。
2.抗發(fā)泡能力。通過(guò)噴射傳質(zhì),液體被氣體破碎成液滴,和鼓泡傳質(zhì)方式完全不同,塔板上基本氣泡產(chǎn)生,所以降液管內(nèi)泡沫很少,不容易導(dǎo)致塔液泛。
3.處理能力大。由于噴射是水平方向,即使在很高的板孔氣速下也不易出現(xiàn)霧沫夾帶,其處理能力與浮閥塔盤(pán)相比可高出 50%以上。
4.壓力降低,在低負(fù)荷時(shí)與垂直篩板相當(dāng),單板壓降 500Pa,高負(fù)荷時(shí)比垂直篩板塔低 15%~25%,且負(fù)荷愈大,壓降低的愈多。
5.塔板上無(wú)活動(dòng)部件,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可靠。不會(huì)因磨損、震動(dòng)等原因造成傳質(zhì)單元脫落,基本上無(wú)維修工作量。操作彈性較大,可達(dá) 50%~140%以上。
根據(jù)以上分析,決定使用新型垂直噴射塔盤(pán)以提高脫苯塔處理量。
改造措施
(1)不改變?cè)兴郊八?/span>,采用雙溢流降液管。
(2)低層塔板液相負(fù)荷小,容易發(fā)生偏流現(xiàn)象,采用新型垂直噴射塔盤(pán)可以很好的解決該問(wèn)題。
(3)中層塔板液相負(fù)荷大,氣相負(fù)荷小,采用新型垂直噴射塔盤(pán)可以有效加強(qiáng)汽液傳質(zhì)、提高分離效率;新型垂直噴射塔盤(pán)沒(méi)有鼓泡機(jī)制且氣相不穿過(guò)液層,液相不帶氣泡,可以有效增加降液管的通過(guò)能力,且可解決發(fā)泡、帶液?jiǎn)栴}。
(4)高層塔板液相負(fù)荷很大,采用新型垂直噴射塔盤(pán),由于其在板面 動(dòng)的液體為清液層無(wú)發(fā)泡機(jī)制,液相通量較一般浮閥、篩板塔盤(pán)的液相通量大1~2倍,故3400的塔徑可以滿足設(shè)計(jì)要求。
應(yīng)用新型垂直噴射塔盤(pán)后的改造分析:改造后液泛現(xiàn)象消除,操作區(qū)域平穩(wěn);塔底不含苯,達(dá)到技術(shù)指標(biāo);改造后脫苯塔分離效果大幅改善。
(1)改善了脫苯塔塔盤(pán)開(kāi)孔率不足造成的液泛現(xiàn)象。
(2)新型垂直噴射塔盤(pán)改造,提高了脫苯塔處理能力,擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)提高裝置整體處理量。
(3)新型垂直噴射塔盤(pán)改造,改善了脫苯塔分離效率,提高了塔頂苯純度,降低了塔底氟含量,滿足了工藝生產(chǎn)需要。